海上事故报告机构CHIRP海事公司收到多起与燃油泄漏有关的未遂事故报告,下面的案例说明,人为错误会导致风险很高的火灾。
机舱内,燃油从高压管道泄漏,有起火的风险。向CHIPR海事公司报告的大多数事件都是由人为错误(如自负和粗心)引起的。CHIRP海事公司提供了以下案例,以便为大提供经验教训。
案例1
在船舶航行过程中,发现主机6号缸燃油泵与高压管连接处有轻微的燃油泄漏。随即,该轮停止了主机并更换了高压管。经调查,发现联接螺母松动,而 此次事故的原因就是联接螺母的扭矩管理不到位。
案例2
在航行过程中,船员发现主机的8号燃油高压管连接处和喷油控制单元之间有燃油泄漏。该轮停止了主机并更换了燃油高压管。进一步调查发现,被拆除的燃油高压管的表面有轻微压痕。
为了根除主机燃油高压管的燃油泄漏,应遵循以下安装和拆卸燃油高压管的关键动作:
- 严密检查:应仔细检查和清洗管道两端的座面/螺丝部位及其配合部位。为了密切检查,在拆卸维修时,如更换燃油阀等,应将燃油高压管完全拆下。
- 正确修整:如果发现座面有任何损坏,要用车上的专用工具对相关座面进行研磨。另外,研磨的专用工具不能变形或损坏。
- 适当紧固:燃油高压管应按照制造商的说明,以适当的扭矩紧固。
在日常检查中,三管轮发现净化室内有燃油,来源是1号辅助锅炉的燃油加热器。三管轮关掉了加热器,排空了1号锅炉管道,并将2号辅助锅炉的燃油加热器投入使用。
在调查缺陷的原因时,发现泄漏是由于一个密封垫的状况不佳而造成的,于是更换了备用密封垫。损坏的密封垫是普通类型的,不是用于高温管道系统的螺旋式高温密封垫。调查还指出,根据单元管理系统的检查清单,最后一次目视检查是前一天晚上进行的,并没有发现问题。事件发生后,船上对管道系统进行了彻底检查,没有发现任何缺陷或泄漏,并且发现管道状况良好。最后结论是,船舶备件的库存管理不佳是潜在因素之一,而且在安装原始垫片的过程中存在不恰当的计划。
经验教训
- 机舱,特别是净化器舱,是非常容易起火的地方。因此,在所有的日常检查和UMS检查中,必须仔细检查此类空间;
- 应适当计划和执行燃油系统等关键系统的维护,确保使用的备件是适合的;
- 有效的库存管理、适当标记和控制船上的备件,并在使用前适当检查备件的状况和适用性,对安全至关重要;
- 燃油高压管道系统应配备适合高温的备件或消耗品。
讨论了此类报告后,海事咨询委员会认为,燃油系统风险很高,在维护过程中应特别注意。对高压或高温系统来说,正确识别垫片是至关重要的。委员会还强调,在维护或修理期间需要仔细监督。当在高温管道系统的某一位置发现安装了错误类型的垫圈或接头时,应打开管道系统中其余的类似接头查看,以确保安装了正确的螺旋垫圈或接头,这是一个很好的风险控制措施。
在1998年HMAS Westralia火灾就是因假冒柔性管道燃油泄漏而造成的,并造成了人员死亡。此外,应对燃油火灾首先应该泡沫毯覆盖。还要注意,低压管道一般不需要防护板,所以一旦发生泄漏,后果可能很严重。
Shipowners协会注意到,机舱内超过50%的火灾是由燃油或润滑油泄漏到热表面引起的,而油类泄漏通常是由于管道或相关配件的故障造成的。这些故障可归因于多种原因,包括:
- 机械疲劳
- 振动和脉动
- 磨损或腐蚀
- 固定不当
- 维修操作造成损坏
- 维修不当
- 拧紧程序有误
- 材料质量低劣
04-22 来源: 海丰保险
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