一、事故介绍
某日,某双壳散货船(总长110 m、船宽19.2 m、型深5.6 m,3 769总吨,载重吨7 000 t)在上水航行至长江中游航段时,发生机舱着火。
船舶紧急就地抛锚,船长立即组织船员灭火、施救,在附近船舶的支援(该船向着火机舱释放CO₂)下扑灭火灾。
机舱内的主甲板层、物料间、左主机排烟管过火,导致总配电板、机舱操纵台被高温烤坏,总配电板的配电设备损坏,部分线路烧毁(见图1),直接经济损失高达24万元人民币,并造成轮机长双手手臂轻微灼伤。
图1 机舱二层总配电板损坏情况
二、火灾经过
当日0940时,值班轮机长从机舱冲出,呼喊:“机舱着火了!快关机舱门窗!施放CO₂。”
二管轮立即关闭门窗,轮机长跑到机舱右侧船尾CO₂灭火站进行施放准备工作,但无法打开CO₂系统施放阀。
因机舱冒浓烟,人员不能进入机舱启动主发电机从而开启消防泵。
CO₂灭火站施放阀无法操作开启后,轮机长意图通过拆掉施放阀的螺栓开启施放阀。
船长收到机舱着火报告后立即拉响警铃,在驾驶台操纵主机停车。
航速降至1 km/h左右后船舶紧急抛锚,启动消防应急预案,组织船员施救灭火。
0945时,船长向当地海事局报告船舶机舱失火并请求救援,并呼叫附近船舶支援。
0950时,2艘附近船舶先后到达火灾船舶周围。
0955时,海巡艇到达现场。
火灾船舶船员接过支援船舶消防水带进行灭火,控制机舱火势蔓延,同时对机舱柴油柜进行不间断冲水冷却。
1010时,公安消防艇到达现场施救,火灾船舶成功施放CO₂,机舱明火熄灭。
三、事故现场情况还原
1、人员行为
火灾后,在现场检查发现日用油柜排污阀法兰螺栓没有完成恢复收紧状态,有1颗螺栓的螺帽未套上,现场燃烧残留物中找出棘轮扳手、呆扳手各1把,燃油已经通过排污阀泄漏出日用油柜,确认事故发生前,轮机长对排污阀进行过检修。
2、起火点和着火部位
左主机排烟管中上部有着火痕迹,排烟管下部未过火,机舱下一层和机舱其他地方均没有过火,可以确认主机排烟管中部为着火点,机舱过火仅在机舱主甲板层,见图2。
图 2 燃油日用柜及周边火灾过后情况
3、泄漏燃烧的柴油量
0745时左右,二管轮交班时左油柜油位高47cm,至排污阀有效高度35cm。
主机运行至0900时使用的柴油高度为6 cm,扣除油柜剩油及燃油加热管系容积空间,泄漏并燃烧的柴油量为135~150 kg。
四、事故原因分析
1、直接原因
误操作泄漏的燃油溢流至主机排烟管,遇热后超出燃油燃点而起火燃烧,火势顺着机舱甲板蔓延诱发火灾。
2、间接原因
轮机长安全意识淡薄、安全生产技能不足,错误地选择在主机运转的航行期间检修,并且没有采取正确的燃油排污阀检修步骤、方法,导致燃油泄漏,并错误地放任溢油,是事故发生的间接原因。
值班轮机长接班时,发现左日用油柜排污阀堵塞不能排污,随即将主机用油转换至中间日用油柜使用,并开始对左日用油柜排污阀进行拆检。
拆开排污阀出口管后仍然无法排污,于是拆除排污阀前面的法兰,松开法兰后有柴油泄漏,但判断排污阀进口管路仍然堵塞。
此时漏油量虽然不大,但已经将日用油柜接油槽溢满(油槽存量约11 kg),燃油从接油槽溢出至机舱甲板﹐向甲板较低位置流动。
轮机长忽视溢油的危险性,仍然继续拆卸排污阀进行管路疏通,溢出的燃油已经流至左主机排烟管上部甲板附近。
随后燃油溢过甲板内边框,垂落至排烟管隔热包扎层,开始向上冒烟。
轮机长发现后,到操纵台打电话报告驾驶台,随手拿CO₂灭火器去灭火,但未扑灭。
此时,油柜排污阀油管已畅通,大量燃油从排污管流出,轮机长又去抢救性紧固排污阀法兰螺栓(仅紧固了2个螺栓),因机舱烟雾太大,无法紧固全部螺栓(4个),在日用油柜仍然有燃油漏出情况下,只能撤离机舱。
3、其他原因
船舶自身救援不力,对CO₂灭火站施放阀操作失误,延误灭火时机,是造成此次事故扩大的主要原因。
航运公司对船员的消防设备操作培训不到位,是事故损失扩大的重要原因。
日用油柜接油槽未安装污油泄放管路至污油舱、甲板内边框高度较小、主机排烟管绝热包扎不规范等船舶设计建造缺陷和目常维护不到位,也是事故发生的其他影响因素。
本次机舱火灾事故链见图3。
图 3 机舱火灾事故链
五、故障过程分析
现有国产船用燃油含各类杂质较多,在船舶燃油净化不彻底的情况下,容易造成杂质在日用油柜沉淀。
由于日用油柜排污阀管内径设计较小,如果没有定期排污冲洗管路,杂质会在油柜与排污阀之间管路沉淀积累。
当油柜油位高度较低时﹐燃油对油柜底部造成的压力较低,油压低于排污阀管内沉淀堵塞杂质层的承压能力时,打开排污阀后燃油压力不能推开杂质层而排放出来,造成排污阀排污功能故障。
发现排污阀管故障后,轮机管理人员错误地在主机运行且在未清理油柜燃油的情况下,独自拆卸排污阀,导致燃油迅速泄漏并最终溢流至主机排烟管上,诱发火灾事故。
六、防范措施
船舶机舱火灾风险包括电气设备短路、输油管路破裂或渗漏、机械设备爆炸或自燃、机舱明火作业不当以及不规范操作等。
本次火灾事故由检修管路堵塞故障误操作导致。
为避免类似事故再次发生,应认真吸取事故教训,针对不同火灾风险采取有效防范措施,防微杜渐,确保安全。
1、确保船舶建造质量
(1)船厂应从船舶建造设计入手,在满足船舶建造规范基础上,全面分析船舶机舱火灾风险因素,强化电气绝缘和超负荷保护;
在满足燃油管理输送能力的基础上,采取有效的防渗漏措施;为船舶配备质量合格、安全性能过硬的设备。
(2)航运企业在船舶监造、接收过程中,要严把质量关,应确保船舶躯装材料满足防火要求、电缆穿墙孔洞严密封堵、各接油盘泄油管口处于低点位置并畅通等。
2、制订严密的火灾防范制度体系
(1)航运企业要严格落实消防安全主体责任,健全消防安全管理机构,明确消防设备设施维护保养、消防隐患排查治理和风险防控责任部门,为船舶消防安全管理提供可靠组织保障。
(2)船舶应健全消防安全制度体系,不断完善船舶防火规定、巡舱制度、安全开航须知、明火作业管理办法等消防安全管理制度,确保每项操作都有标准依据,每位船员都有明确分工,全面推动消防安全标准化、系统化管理。
3、规范船舶机舱消防安全操作
(1)船舶。
结合航次和装卸货情况,制订科学合理的消防安全值班制度,有效解决因看管不严、责任心不强等原因造成的机舱火灾;
实行专岗专人24h值班制度,强化火灾防范;
严格按照机舱明火作业制度、机舱设备操作管理制度、燃油加装制度等规范操作;
严防违章现象,特别是消防安全风险高的检修作业,要配备现场看护人员。
(2)轮机人员。
对机舱设备要专岗专人负责,按时对各类设备进行维护、清洁等;
定期检测高压油泵,做好各类油管的疏通、清洁、紧固等日常维护工作;
按照规范对主机、副机排烟管路进行绝热包扎,严禁高温部位裸露;
按规定定期开展电气设备试验检测,确保电气设备和插座等的技术规格、防护等级、安全布置和线路绝缘符合船检法规及设计要求,检验时发现不满足船检法规规范的,必须督促维修或更换;
最大限度地减少设备故障,提高电气设备技术可靠性,严禁随意拉线、违规使用电气设备,降低火灾事故风险;
对于报废燃油、机油、擦机布、油棉纱、手套、木屑、纸类垃圾等可燃物,要妥善处理,严禁在机舱内堆积或随意乱放;
在日常消防安全巡查基础上,针对船舶机舱区域结构特点,在开航前、航行中、停航后都进行消防安全隐患排查,对排查出的隐患要切实整改到位。
(3)船长。
强化消防安全案例教育,促使轮机管理人员真正认识到机舱火灾的危害性,根植敬畏之心,全面了解各类可能导致火灾发生的危险物质、危险操作,切实做到防患于未然;
有针对性地开展消防演练,提高初期火灾扑救能力,一旦发生火灾,能第一时间控制火势发展。
七、结束语
一个微小的设备故障,在操作不当情况下就能诱发火灾事故,充分显示出船舶机舱火灾风险之高。
但是,只要消防安全制度严密,各类消防安全风险管控措施得力,轮机管理人员操作规范,就能有效避免类似事故的发生。
原创作者系:
1.招商局集团有限公司交通物流事业部 裴正强
2.武汉理工大学 张进峰
3.交通运输部海事局 刘振东
来源:船机帮
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