龙虎网讯(通讯员 窦豆 顾佳欢)4月20日,金陵石化炼油四部渣油加氢装置区,运行部主任刘文豹正在检查装置常渣出料口。公司“百日攻坚创效”行动以来,运行部根据市场需求及时调整生产结构,在低硫船燃和催化原料之间切换。据了解,金陵石化3月份生产低硫船燃5万吨,今年一共出产7万吨,确保了交通运输业新型船用燃料油的需求。
金陵石化炼油四部召开会议
为控制船舶排放污染,我国按照国际海事组织规定,自2020年1月1日起,船用燃料油硫含量由不大于3.5%降为不大于0.5%。而我国船用燃料油过去90%以上依赖进口,包括金陵石化在内的中国石化炼化企业勇担责任,去年生产了新型环保低硫船用燃料油,开始供应国内外市场。
公司80%的低硫船燃产自运行部的2套渣油加氢。而渣油加氢装置主要是为催化裂化装置提供原料的。改成生产低硫船燃后,不断切换低硫船燃与催化原料生产的“按钮”,最大限度发挥装置运行效益。运行部及时优化生产工艺,一天内逐步调整操作,形成低硫船燃生产流程,加氢常渣分析合格后,被输进成品罐实施调和,化验分析合格后随时出厂。船燃生产总量满足后,又迅速调整操作,及时恢复为催化原料流程,开始为催化生产备料。运行部在保证装置满负荷平稳运行的前提下,针对低硫船燃新产品的生产工艺,金陵石化实施了流程的优化措施,即技术人员将渣油加氢过滤器反冲洗油引到热渣管线,再输送到催化装置,以防产品硫含量超标,又将催化柴油引到冷渣管线,通过加装计量表,精准控制流量,精准优化调和,最大限度地降本增效。
金陵石化工作人员实施低硫船燃新产品的生产工艺流程优化措施
面对装置长周期运行与生产调整较多的矛盾,金陵石化强化员工技能专题培训,增强操作控制能力。低硫船燃的生产与正常为下游供料生产操作差异较大,指标有比较严苛的要求,尤其是产品硫含量和粘度指标对生产操作要求较高。运行部克服加氢常渣硫含量和粘度在线监测缺失的困难,依靠精细操作和规范采样,持续根据化验结果及时调整参数,确保产品合格。
据悉,金陵石化年加工350万吨的大催化“胃口”较大,两套渣油加氢装置既要满足催化装置供料要求,又要处理好常减压减压渣油,保证企业内部渣油平衡。生产计划部门与运行部组织研讨,形成了1号渣油加氢大负荷为催化供料,2号渣油加氢随时在船燃生产和催化供料之间切换。
“重质船燃与催化供料时的加氢常渣质量指标不同,操作上面临着频繁调整的问题。尤其是常渣硫含量影响因素多,且难以准确判定,需要加强原料比例的平稳控制。”运行部工区主管王喜兵介绍道。“装置反应系统相对复杂,从原料进入装置到产出常渣,历时近5个小时,如果发现常渣硫含量高了,需要从源头的原料开始调整,不仅耗费时间长,而且质量超标是风险大,对操作人员来说是个严峻考验。”
金陵石化在实施船燃生产方案过程中,为了不影响柴油的产出量,于是操作人员在生产调整时,在满足减压渣油指标的前提下尽可能多地生产出柴油,为企业实现规模化生产提供更有力支撑。
文章来源:龙虎网
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