90吨重吊突然瘫痪究竟是什么原因
党永强轮机长
1 故障背景
在装货作业过程中,NO.4克令吊(90吨重吊机)突然触发低油压警报并所有操作全部锁闭,导致现场作业中断。作为装卸货设备,此类故障若不及时处理,将严重影响船舶作业计划和安全。
初步检查与诊断
1 系统油压检测
我们首先对影响油压的关键部件进行了全面检查,包括:
● 油压调节阀
● 压力传感器
● 相关电磁阀
● 卸载阀
● 高压油泵伺服阀
2 关键测试结果
在高压油泵伺服阀控制油压力测试点3.1和3.2的检测中,发现两处压力均为零,这表明控制油路完全失压,油泵无法建立正常工作压力。
故障原因分析
1 设备结构特点
NO.4克令吊作为重吊机,其液压系统设计有两台供油泵,专门为两台主高压油泵提供液压油。这一设计确保了重吊作业时的系统稳定性和可靠性。
2 供油泵系统检测
顺着控制油路失压的线索,我们对两台供油泵及其线路进行了详细检查:
● 线路测量发现NO.2供油泵马达存在断路
● 考虑到供油泵和马达位于液压油箱内部,决定进一步拆检
拆检与确认
1 系统放油与拆检
● 将液压油箱内部的液压油全部抽出并妥善储存
● 拆除供油泵和马达组件
2 关键检测结果
● 马达绝缘电阻测量值为0Ω,表明绕组存在严重接地故障
● 拆检发现马达绕组部分烧糊,壳体内有明显的烧焦残渣
3 故障结论
NO.2供油泵马达绕组烧毁导致供油中断,使高压油泵控制油路失压,最终触发低油压保护致使NO.4克令吊瘫痪。
修复过程
1 更换备件
● 使用船上备用供油泵马达进行更换
● 严格按照设备说明书执行安装步骤
2 系统清洁和维护
● 彻底清洁油箱内部
● 清洗液压油滤器,确保系统清洁度
3 重新装配与加油
● 回装供油泵本体
● 加注符合规格的液压油
1 测试和验证
1 压力恢复测试
● 通电启动系统后,再次测量高压油泵控制油测压点
● 压力达到10Bar, 低油压警报消除
2 功能测试
● 对克令吊进行全面功能测试
● 各项操作均恢复正常,设备运行稳定
1 结论与建议
本次故障的根本原因是NO.2供油泵马达绕组烧毁,导致控制油路失压。通过及时更换备用部件和系统清洁,设备已完全恢复正常。为避免类似故障再次发生,建议:
● 定期检查供油泵马达绝缘状态
● 加强液压系统油质监测
● 建立关键部件的定期更换计划
● 保持备用部件的充足库存
通过本次故障处理,我们不仅解决了当前问题,也积累了宝贵的经验,为今后类似故障的快速诊断和处理提供了参考。
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