主机缸套的冷腐蚀
某船舶交船不到一年,在吊某一缸检查时发现缸套已有凸台,测量磨损量达到1.3mm, 当时主机运行4282小时,磨损率为0.306mm/1000小时, 是正常磨损的3至10倍; 接着又吊另一个缸检查,同样发现缸套已有凸台,测量磨损量达到1.59mm,当时主机运行时间4450小时,折合磨损率为0.357mm/1000小时,是正常磨损的3.6至12倍(厂家可接受的磨损率为0.03mm至0.10mm/1000小时)。
船东对该系列三艘船舶做了同样的检查,发现情况类似。船舶在运行期间, 船上严格按照主机厂家说明书的要求操作,船东对主机缸套运行状况非常担忧。在没有找到真正的原因之前,采取了加大汽缸油注入率,试图减缓磨损,但效果并不理想。
为此,船东邀请造船厂,主机制造商,主机专利厂家代表召开了专题会议,会上分析了多种可能性,并没有达成一致性权威的意见,船东苦不堪言,加大汽缸油注入率成本很大,因为汽缸油很贵!
在主机专利厂服务工程师后续的服务中,发现了问题的根源,主机厂家安装时没有按照要求安装,在缸套上少安装了绝缘套INSULATION TUBE,使得缸套产生冷腐蚀,导致主机缸套异常磨损,缩短了使用寿命,损失很大,缸套很贵,一个进口的缸套大约10万左右,加上长时间多使用的汽缸油,总损失达200多万!
在柴油机安装环节要充分重视各个安装要求,船舶在运营中也要注意温度参数的控制,防止柴油机缸套冷腐蚀的发生。
缸套产生冷腐蚀的照片
主机厂家的安装说明书
陆建平 思舶网/上海思舶信息技术有限公司 技术总监
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