在前几篇文中我们陆续介绍了中速柴油机润滑的相关内容,后续会介绍一些中速柴油机润滑中的常见问题,希望可以为大家在分析问题时起到抛砖引玉的作用。烟炱是中速柴油机滑油中最常见的不溶物之一,在化验报告中也比较常见,我们今天来简单分析一下导致烟炱产生并混入到滑油里的潜在原因,以及如何处理烟炱含量比较高的情况。
关键词: 烟炱,燃烧,窜气,粘度
1. 产生烟炱的因素
产生烟炱的主要原因是由于燃烧不良以及燃烧室发生窜气,燃烧不良主要是由以下一些原因造成:
●燃油喷射时间
●空燃比不合适
●进气压缩比过低
●发动机长时间的怠速
●燃油质量问题
●油头失效等因素
而发生过量窜气则需要检查活塞环/缸套磨损是否超限,或是发生活塞环卡滞问题。
2. 烟炱的影响
如果滑油中有太多的烟炱会导致:
●柴油机运行效率降低、燃油消耗增加
●烟炱和沉积物颗粒聚集,有时伴有水污染,从而形成油泥
●抗磨性能降低,抗磨添加剂被烟炱吸收,从而导致机械部件的磨损增加
●分散剂被吸收,清洁分散能力降低
●堵塞油路及滤器,烟炱容易被滤器的纤维吸收,尤其在有水同时存在时,堵塞纤维的间隙
●烟炱以及其他一些污染物会加速滑油的氧化速度
●烟炱颗粒会增加轴承区域的磨损
●粘度增加,导致泵送困难、启动困难以及润滑区域缺油。粘度增加的机理如下图1所示
图1:滑油中烟炱导致粘度增加
3. 纠正措施
烟炱的测试方法为红外光谱扫描FTIR,一般设定的黄色预警为1%(重量百分比),红色警报为2%。如发现滑油化验报告中的烟炱含量超标,需要考量以下方面:
●检查进气通道,以及空气滤器是否有破损
●压缩比/空燃比是否正确
●评估燃油质量,是否含有过多的多环结构或某些不易燃烧的特殊成分,如高密度油等,这部分可以参考之前几篇关于燃油的相关讲解
●检查油头的工况
●防止柴油机长期低负荷运转
●考量换油周期是否合适,结合柴油机厂家的建议和油样化验结果来决定换油周期
●加强过滤/分油机的操作效率
4. 案例分析
我们对2万个样本的化验结果做了统计分析,大约有7%样本的烟炱含量在1%以上,烟炱含量最高的样本甚至达到了4%以上。并且滑油的粘度与烟炱含量呈现一定的正比关系,如下图2所示。
图2:粘度与烟炱含量的关系
案列1:
●发动机为Hanshin 6EL-40
●系统滑油为3015中速机机油
●燃油为船用轻柴油
化验报告有连续烟炱含量报警,并伴有水含量超标,粘度偏高等现象,如下图3所示。
图3:烟炱以及其他参数的关联
其他元素虽然正常,但铁元素含量比正常情况下要高一些,如下图4所示。
图4:其他元素变化趋势
建议船上:
1.检查燃油喷嘴工况是否良好
2.燃油质量
3.空燃比是否正常
4.扫气压力和温度是否正常
5.在分油机前后分别取样,检讨分油机分离效率是否达到预期效果
6.由于烟炱含量高会影响滑油的某些性能,可以考虑更换部分滑油以保持应有的润滑性能
据船上老轨反馈,在第二次取样后进行了吊缸检查,发现有窜气,但没有发现严重突发磨损的迹象,更换了部分使用时间较长的活塞环,没有更换滑油。吊缸后滑油消耗量有所降低,但仍然偏高,主要是由于缸套磨损率偏高造成。
案例2:
●发动机为MAN 32/40
●系统滑油为4040中速机机油
●燃油为高硫重油
化验报告显示烟炱含量持续升高,在第一次化验后补充了部分新油,但还是呈上升趋势,同时粘度、DAC等也在增加,而碱值呈下降趋势,如下图5所示。
图5:烟炱以及其他参数的关联
同时,铁和铝元素含量也在增加,说明存在异常磨损状况,如下图6所示。
图6:其他元素变化趋势
吊缸后发现窜气现象比较严重,活塞环磨损超标需要更换,另外油头状况也不佳。在更换油头和活塞环后现象明显改善,滑油的更换周期也由原来的500小时延长到了3000小时左右,大大减少了滑油的总消耗量。
5. 结束语
滑油中的烟炱含量超标是比较常见的现象,我们需要注意的是烟炱产生的原因,对润滑产品的影响,并如何去应对烟炱含量超标的问题,以确保柴油机稳定的运行,减少不必要的运行维护开支。
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